长虹新能源公司降本增效举措:机器换人,效率大增

日期: 2024-07-26 04:06:09|浏览: 354|编号: 58482

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降本增效一直是每个企业追求的目标之一,但是如何实现却是一个大问题,今天小C就带领大家看看长虹新能源公司是如何降本增效的,以及这些长虹人在降本增效的过程中是如何齐心协力取得进步的?

2017年是长虹新能源公司发展的重要一年

“以质量求生存、以创新求市场、以开放求发展”

这是它的经营政策

在合理有效的政策和发展思路引领下

1-4月公司销售收入、利润均实现大幅增长

同时,人力、资金、物的利用效率也得到改善和提高。

取得如此成绩

不得不说,以下几项措施发挥了不可或缺的作用

机器代替人,大大提高效率

为提高人工效率,公司制定了“机器换人”计划:今年将改造制造13台设备,预计减少员工24人,正极设备单位产量提升100%,真正实现了减工增效的目标。

这13台设备的研发工作落在了4名技术骨干和一支维护小组的肩上,他们对这些需要自己改造、自己做的设备进行了深入研究,找准了问题,找准了创新改进点,大家撸起袖子干活,常常把业余时间都投入进去,保证了项目的顺利推进。

科技创新推动效率提升

受需求拉动,去年下半年以来大宗材料及有色金属价格大幅上涨,2017年一季度锌粉、锰粉、钢带等主要原材料均在高价位运行,导致电池材料成本大幅上涨。为降低成本对公司利润的影响,公司年初就研究制定了技改降本方案,积极组织技术力量开展新材料、新工艺研发,目前一系列降本增效措施效果逐步显现,总体目标达成情况较好。

同时,在战略物资采购方面大力推进降成本,战略采购团队成员积极研究国际国内经济形势和汇率变化,在大宗战略物资采购中大力推行VMI,通过引入竞争机制谋求采购优势,抢占先机,降低成本,效果明显。

草根创新大幅提高生产效率

电池组装三厂成立于2014年,当时公司刚刚引进两条HIBAR高速生产线(600片/分钟),这是当时国内外速度最快、技术最先进的两条生产线。

这两条生产线投入使用初期,由于技术含量高、操作人员熟练程度不够、班组制度不完善等各种问题,导致生产线效率低、浪费严重、质量不稳定。

面对这些困难,团队充分发挥每一位员工的主人翁意识,通过制度完善优化、全员参与、集思广益等创新方式,积极发挥主观能动性,为提质增效建言献策,生产线实际效率超过85%,达到并超过了设计目标,同时在质量方面,全面达到并超过了公司规定的性能指标和废品指标。

在此过程中,团队成员提出了数百条合理化建议、十大重大合理化建议,解决了不少技术和设备难题,使公司重大改进项目得以落地实施;通过组织架构和人员的培训优化,生产效率得到大幅提升(约20%以上);员工收入也稳步提升,增加了核心员工的稳定性。

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